一名普通的镗车工,参加工作19年干出了56年的活儿,而且产品合格率始终在99.85%以上。他曾获“大同市劳模”、“大同市青年技术能手”、“集团公司特等劳模”、“特劳标兵”等多项荣誉,并于2007年国庆节在“全国煤炭工业劳动模范”表彰大会上受到表彰。他,就是同煤集团中央机厂机加工车间的镗工“状元”王云官。 超工时的“秘诀” 在机加工车间职工的眼里,王云官言语不多,总是早早地来到车间就投入紧张的工作,加班加点是他的家常便饭,星期天和节假日也很少见他休息。仅最近3年统计,王云官完成工时26000多个,超额完成18000多个,按工作量计算,他3年时间干出了10年的活。 工业生产的时间是以分秒计算的。时间就是产品,时间就是效益。每天一上班,王云官只要往车床边一站,就全神贯注操作,因为他把超定额、多出活、出精品看的比什么都重要。“超期服役”的设备要定期进行检修。按规定,大修设备时可不计工时,可他却不这么想,自己床子大修就到别的床子“顶位”。有人对他说:“你别傻了,有那修车空,何不清闲清闲,别人等还等不来呢。”他却认为自己现在还年轻,现在不干啥时干。在两个多月的“顶位”操作中,他仍按月完成工时定额,不仅保住了机床利用率,而且还超额工时380多个,相当于多干了两个月的工作量。 王云官干活,特别讲求一个“细”字。每次干活前,他都要先消化图纸,并根据产品部件的特点,认真分析,细心归类,做到心中有数。为了把握好有限的工作时间,努力提高工作效率,保质保量按时完成任务,在消化图纸的同时,他就磨制好了各种需配用的刀具和工装,以便工作中随时使用。仅今年以来,他个人就实现小改小革11项,探索加工方法16种,改制刀具60多把。连采机主机架,因其同心度、垂直度、表面精度要求高且易变形等特点而成了生产中的“拦路虎”。王云官接手后,根据产品特点认真琢磨,制作了一套校形工装,有效地解决了产品的变形难题。但随后,新的问题又出现了,连采机主机架在加工过程中,进刀快了易出现“竹节”,而进刀慢了又影响产品的表面光洁度,达不到技术要求。为此,他又苦心钻研,在镗床上制作了一套精削工装,试用后完全达到技术要求。 19年如一日,王云官吃苦耐劳、任劳任怨的工作态度深深感染着身边的每一名职工。在他的影响下,他所在的班组、左“邻”右“舍”的职工不仅技术过硬,而且个个勇于拼搏、吃苦耐劳,月月圆满完成车间下达的任务。今年以来,镗车组不仅超额完成了任务,而且一级品率达99.8%,由他亲自把关操作的关键件、重要件的合格率达到100%。 一把镗刀的魅力 王云官从一进厂就把师傅们的教诲牢记在心:镗车工光靠手脚麻利还不行,当一个好镗车工,三分靠手艺,七分在车刀。他曾经算过一笔帐:如果工效提高一倍,就等于一分钟变成两分钟;如果工效提高两倍,一分钟就变成四分钟了,这样一年可以为国家创造不少财富。采煤机摇臂壳是一项经常性产品,这个“庞然大物”光镗的孔就有十三、四个,大孔直径750毫米,最小的孔只有110毫米,以往加工时需反复调刀具。调一次刀,就要花费许多时问。王云官一直在琢磨这事儿。几经试验,他改进了一把大小孔通用切削的两用刀。在加工中,不用上下换刀具,也不用转刀杆,一次即可加工成型,生产效率由过去每周加工1件提高到现在两天就能出1件。 有一种叫“行星轮”的工件,以前谁干谁亏工。前不久,车间两名工人干了一批“行星轮”,结果一个亏了60个工时,另一个亏了80个工时。干过此活儿的人都说,工时定额紧,加工难度大。为突破这个难关,王云官焊了一把“T”字型硬质合金钢镗刀,按加工孔径所需尺寸磨好,然后用它切削加工,加工完一批“行星轮”,就超工时180个。 “一切为钱,我不干” 有人问过王云官:“你这样拼命地干,是不是为了钱?”他回答:“虽说人人都离不开钱,但并非人人都是为钱活着!干活儿,不能光为了赚钱,人活着就该有点精神!”就是靠着这种精神,每天上班铃声响起的同时,他的镗床也轰然启动;当车床上飞旋的镗杆进行最后一次精车时,他便开始为下一道工序找刀、选方案…… 这几年厂里任务满,效益好,奖金也随之大幅度提高。有人为了多挣钱在工件分配中挑挑拣拣。可他却从来不这样干,调度员分配什么就干什么。有人怀疑是车间为了保“劳模”,给他一些“肥”活儿干。一天,几名同行悄悄站到他镗床后面探虚实。当时,他正在加工一种综采设备零件——轮毂。这活儿以镗代磨、精度高、公差不超过3丝(一根头发丝的1/2),而且孔壁非常薄,夹紧了变形,夹松了“飞件”,工艺复杂、加工难度大,且容易出废品,可王云官却干得那么自如。同行们一看,什么都没说便离开了。 王云官从1989年单独操作镗床算起,已先后为煤矿加工出数以十万计的机电配件,产品合格率始终稳定在99.85%以上,最近6年达到100%。 |
镗工“状元”王云官
信息来源:jjjuuu.com 时间: 2012-08-16 浏览次数:526
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